
質問6: エンジン回転数が上がりません。
流量計の故障が原因
フローメーターが装備されている従来の日本車では、ダッシュボードのチェックランプが点灯し、エンジン回転数が最高4000 RPMにしか達しない場合、フローメーターが故障している可能性が高いです。フローメーターが故障する原因は通常2つあります。1つ目は、大型ターボチャージャーを取り付けた後、空気流量が元のフローメーターの測定範囲を超え、瞬間的な過電圧が発生してフローメーターのリード線が焼損することです。2つ目は、エアフィルターの不適切な取り付けにより、振動によりフローメーター内の熱線が断線することがあります。実際、多くの日本車モデルは非常に敏感なフローメーターを搭載しており、集塵不十分なフィルターや濡れたフィルターを使用すると、熱線がほこりや油にさらされて損傷する可能性があります。したがって、エアフィルターを慎重に選択することが重要です。
ホットワイヤーコアは非常に壊れやすい部品であるため、高圧エアガンで洗浄することは絶対に避けてください。代わりに、化学洗浄剤をスプレーし、自然乾燥させてください。また、外部ベント式の圧力リリーフバルブに改造すると、アクセルペダルを離しても加圧空気が流量計に逆流しないという利点があります(内部循環バルブの場合は、インタークーラー側に設置する必要があります)。一般的に、損傷した場合は、内部のホットワイヤーコアを交換するだけで済みます。

流量計の故障の主な原因は、エアフィルターの改造時にしっかりと固定されなかったために、内部の熱線コアが振動で破損することです。また、タービンの吸気量が測定範囲を超え、瞬間的に過大な電圧が発生してリード線が焼損することもあります。そのため、元のエアコレクターボックスは車体にしっかりと固定されています。
新世代のターボチャージャー搭載車では、フローメーターの設計が少なくなっています。しかし、かつてフローメーターを搭載していたエンジンの多くは、高出力ターボチャージャー搭載車に改造する際に、フローメーターの故障を防ぐため、フローメーターを取り外し、マニホールド圧力センサーに交換していました。質問7: 異常な圧力上昇(カテゴリー1)
吸気管またはソレノイドバルブの空気漏れ
ターボチャージャー付き車の運転中によく発生する問題は、インテークマニホールドの漏れです。インテークマニホールドの漏れがあると、ブーストが十分に得られず、突然の馬力低下を引き起こす可能性があります。これはブーストアップ後によく発生し、特にフロントインタークーラーの入口と出口で顕著です。マニホールドが完全に外れたり破裂したりすると、排気管から黒煙が出ます。解決策としては、クランプやシリコンコネクタを使用して密閉性を高めることが挙げられます。また、ブローオフバルブの固着、摩耗、スプリングの強度不足もブーストアップされた空気の漏れの原因となるため、定期的な点検と清掃も重要です。
さらに、オーバーブーストの問題が発生する場合は、ブーストを制御するソレノイドバルブが破断し、負圧ラインとの接続が不安定になっていることが原因である可能性があります。その結果、過大なブースト圧が発生します。逆に、正圧ラインが損傷している場合は、圧力が上昇しなくなります。一般的な電子制御装置には、ソレノイドバルブの入口と出口の両方にフィルターが取り付けられており、目詰まりを防いでいます。このような不具合を迅速に解決しないと、不安定なブースト圧によってターボチャージャーとエンジンが損傷する可能性があります。
ブースト圧を上げられない場合、通常は吸気管の緩みが原因です。特にフロントマウント型クーラーの場合、パイプが長く、変動要因が多いため、緩んでいる箇所が多くなります。緩んでいる箇所は、通常、インタークーラーの入口と出口にあります。なぜなら、そこが曲がっている箇所であり、圧力差が発生するからです。
ブーストコントローラーのソレノイドバルブ両端の接続パイプに亀裂が生じると、ブースト圧が低下したり、過大なブースト圧になったりする可能性があります。バルブなどの目詰まりを防ぐため、付属のフィルターカートリッジの装着をお勧めします。質問8: 異常な圧力上昇(カテゴリー2)
タービン本体の損傷
ブーストの動力源はタービン自体です。すべての配管とコントローラーが正常であるにもかかわらず、ブーストに問題がある場合は、タービンに原因があると考えられます。ブーストが全くかからない場合、最も一般的な原因はタービン内部のダイヤフラムの破損です(頻繁なハイブースト運転による)。この破片が回転すると、排気管から金属音が鳴り響くため、正圧がない状態であれば故障原因の特定は容易です。
一般的に、ターボチャージャーが作動点に達する前には、ノッキング音と吸気マニホールドからのオイル漏れ(排気管からの白煙)といった前兆があります。これはタービンベアリングの緩みを示しており、オイル漏れ、気密性の悪化、排気ガスの流れの乱れにつながります。ターボチャージャーベアリングのバランスが崩れると、振動による異音やオイルシールの漏れに加え、タービンブレードに亀裂が生じ、「シューッ!シューッ!」という異音が発生することがあります。早急に修理・交換を行わないと、エンジンオイルレベルが急激に低下し、ターボチャージャーが損傷する可能性があり、より深刻な事態に陥る可能性があります。
タービンシャフトからオイルが漏れると、ひどい場合には、入口穴(タービン側)からインタークーラー内部に多量のオイルが溜まることがあります。
ターボタイムを習慣化しないと、シャフトの潤滑経路が詰まり、最終的にはオイルがシャフト内に入りにくくなるだけでなく、シャフトクリアランスもどんどん大きくなります。最終的には、高速回転するブレードのバランスが崩れて異音が発生したり、ブレードがハウジングに衝突してシャフト全体が破損したりする可能性があります。
ハイブーストモードでは、駆動輪出口の排気圧も上昇します。過度の排気圧はタービンブレードを押し上げ、吸排気ブレードがタービンハウジングに擦れて損傷する可能性があります。そのため、フロントパイプを大径のものに交換するだけでなく、各タービンの限界値を把握し、それに応じたブースト値を設定することも非常に重要な基本作業です。質問9: 異常加圧の根本原因の解決策
吸入チューブの直径の拡大
ターボチャージャーの損傷の主な原因は、過度のブーストアップです。過度なブーストアップは、ブレードの変色、リード角の曲がり、そして最終的にはシャフトの損傷を引き起こします。実際、ブースト圧を高めて高馬力出力を得ようとする場合、ターボチャージャーの吸気管の抵抗を減らすために、優れたエアフィルターの装着が非常に重要です。そうでなければ、どんなに強力なターボチャージャーの設計でも、十分な空気を吸い込むことができません。その結果、ターボチャージャーの吸気は不規則になり、急加速時の負担がさらに増大します。これがターボチャージャーの「潜在的なキラー」です。
さらに例を挙げると、吸気口のクリアランスが不十分であったり、吸気管の径が不十分だったりすると、ブースト時に吸気管内の負圧が上昇し、ブレードベアリングを潤滑するオイルが漏れてしまいます。特に高負荷状態(5速フルブースト時など)では、管内の負圧が上昇し、より多くのオイルが漏れ出します。そのため、海外でハイブーストシステムを改造する際には、吸気管を大口径のものに交換することが推奨されます。これにより、高回転域でのブースト性能も向上しやすくなります。

適切に設計されたフロントパイプは排気圧を効果的に低減し、タービンブレードの寿命を延ばし、排気温度の低下に大きく貢献します。これは多くのオーナーが見落としがちな点です。もちろん、吸気管径の適切なマッチングもターボラグ低減の重要な鍵となります。
エアコアとタービン吸気ポートを接続するダクト部分は、ブースト圧を高くしたりタービンを大型化したりした後に径が小さすぎると、吸気効率が低下するだけでなく、大きな負圧によってタービンベアリングのエンジンオイルを吸い出す可能性があります。径を大きくしたことによる最大の変化は、高速道路での走行が非常にスムーズになり、最高速度も向上することです。質問10: スパークプラグの定期点検。
燃料供給/点火状態を監視する
スパークプラグはエンジンの状態を忠実に表す指標とされています。ターボチャージャー付き車では、異常燃焼によりエンジンが急速に損傷する可能性があるため、スパークプラグの点検はより頻繁に行う必要があります。ターボチャージャー付き車では、エンジンを保護するために、燃料供給量が多く、スパークプラグは冷えています。そのため、スパークプラグが黒ずんで少し湿っているのは正常な状態です。しかし、電極の摩耗が激しい(圧縮圧力が高い)ため、スパークプラグの寿命は比較的短くなります。25,000km走行ごとに交換することをお勧めします。
ターボエンジンのスパークプラグを点検する際、まずは中心電極のスパークギャップが大きすぎないか確認することが重要です。さらに、中心電極に溶融の兆候が見られる場合は、混合気が自然発火しているか、エンジンオイルが燃焼室に侵入して異常爆発を起こしている可能性があります。現代のイリジウム合金スパークプラグは電極が非常に細く、着火効率が高いため、電極が欠損していても点火することがよくあります。しかし、この現象を放置せず、できるだけ早く交換する必要があります。
現在普及しているイリジウム合金極細スパークプラグは優れた点火性能を誇りますが、極細すぎる電極は、突発的なノッキングやシリンダー内の高温により溶解する可能性があります。また、点火時の火花エネルギー(ジュール)はプラチナスパークプラグに比べて劣ります。そのため、ターボチャージャー搭載車では必ずしもイリジウム合金スパークプラグを使用する必要はありません。 
最近の多くの新型車は、社外ターボチャージャーを搭載する場合、通常のアイドリング回転数と適正な燃費を維持するために、純正触媒よりも流量の高い高流量メタル触媒を使用する必要があります。メタル触媒の価格は約10,000元であるため、改造予算に含めることをお勧めします。質問 11: ターボチャージャー付きの車ではエンジンオイルの選択は重要ですか?
レーシングオイルを使用するよりも、定期的なオイル交換の方が重要です。
ターボチャージャー自体は高度な潤滑・冷却システムを備えているため、その寿命を延ばすには、良好な運転とメンテナンスの習慣を身につけることから始めます。まず第一に、エンジンオイルの品質と圧力が重要です。ターボチャージャーシャフトは潤滑と冷却のためにオイルを必要とし、激しい運転時にはシャフトの温度が500℃を超えることもあります。そのため、シャフト内に短時間留まるオイルは非常に重要です。品質の悪いオイルや圧力の低いオイルは、十分な潤滑効果が得られないだけでなく、炭化してスラッジを発生させ、微細なオイル通路を詰まらせ、ターボチャージャーの寿命を著しく縮める可能性があります。したがって、ターボチャージャー搭載車に使用するエンジンオイルは、低品質であってはなりません。
しかし、ストリートバイクにはレーシングオイルの使用は推奨されません。これらのオイルは潤滑性に優れていますが、ストリートバイクに必要な洗浄成分やスラッジ防止成分が不足しています。時間の経過とともに、エンジンやターボチャージャーシャフトにスラッジやカーボン堆積物が蓄積し、潤滑不足や異常摩耗につながる可能性があります。最適なオイルの選び方は、メーカー推奨の粘度グレードを持つ信頼できるブランドのオイルを使用することです。粘度指数を過度に上げる必要はありません。一部の新しいエンジンでは、部品間の隙間が非常に狭く、粘度の高いオイル分子が部品に届きにくく、エンジンに悪影響を与える可能性があります。
3枚の吸気ブレードのうち、中央のブレードは正常ですが、左右の2枚は破損しています。左側のブレードは先端が折れて清掃されているため、容易に判別できます。右側のブレードは大きく変形しているため、こちらも不良品です。
オイル封入式タービンハウジングでは、通常、シャフトは銅ブッシングの中央で浮上しながら回転します。しかし、カーボンの堆積、油圧不足、オイル潤滑不足などにより、シャフトと銅ブッシングが擦れ合うと、シャフト表面に傷が発生します。
ターボチャージャーの故障の主な原因としては、吸気・排気ブレードの損傷、センターシートからのオイル漏れ、シャフトの摩耗・回転不良・固着、さらには破損などが挙げられます。これらの故障の80%はシャフトの潤滑不足が原因であることから、ターボチャージャー搭載車ではエンジンオイルの品質が特に重要となります。 エンジンが不調で黒煙が出るのはなぜ?(前編)ターボ車の不調の原因を探る特集。